17 กันยายน 2552

b11

11. สรุปผลการทดลอง

1. ระบบการ Swing-up controller สามารถทำงานได้ 

2. ระบบการ Balancing controller ยังทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร

3.การเปลี่ยนโหมดการทำงานระหว่างการ Swing-up  controller และ Balancing controller  ยังไม่สามารถทำได้

       ค่า Gain ที่ได้จากการคำนวณไม่สามารถนำมาใช้งานกับงานจริงได้เนื่องจาก ค่าตัวแปรต่างๆ มีความคลาดเคลื่อนซึ่งเกิดจากการวัดที่ใช้เครื่องมือวัดที่ไม่ละเอียดพอและมีผลต่อการคำนวณโมเมนต์ความเฉื่อย เนื่องจากเป็นระบบ MIMO เพื่อให้ง่ายต่อการปรับ Gain ควรตัด Gain บางตัวที่มีบทบาทน้อยทิ้ง (KI) และทำการทดลองโดยวิเคาระห์ ทาง Time Domain เพื่อหาจุดทำงานที่ดีที่สุด ซึ่งจากการทดลองได้ค่า Gain ดังนี้

Gain

Angle 1

Angle 2

KP

20

30

KD

 

20

Offset

 

92

ตารางที่ 4 การทดลองหาค่า Gain ที่มุมต่างๆ

 


ไม่มีความคิดเห็น: